分析結果表明,使用鎂球代替白云石效果顯著鎂碳磚價格,爐次終渣w(MgO)>11%,滿足冶煉工藝需求,在濺渣護爐過程中使用鎂球比使用白云石的掛渣效果更好,且降低噸鋼成本。經后續(xù)對此工藝的改進,利用廢棄中間包涂料作主要粘結劑,其中K、Al、Na離子的氧化物對于助熔轉爐的爐渣有幫助,將廢棄鎂碳磚粉和中間包粉分別以60%、40%的質量百分數比例混合壓球,使用效果更加顯著。
日本大同特鋼公司進行廢磚循環(huán)使用的技術開發(fā),將廢磚經過處理后替代輕燒白云石作為LF爐造渣料,達到了預期的試驗效果。
此外,武漢科技大學鄭萬教授研究表明,利用廢棄鎂碳磚制備轉爐冶煉終渣改質劑,可充分利用其中的MgO,提高渣中氧化鎂含量,同時其中的碳能使渣中氧化鐵含量降低,提高濺渣護爐的效果。無需考慮其理化指標的變化對再生耐火材料性能產生影響。

鎂碳磚是以鎂砂和碳素材料為原料,用瀝青或樹脂作結合劑制造的堿性耐火材料。兼具鎂質耐火材料高耐火度和碳素耐火材料難于被爐渣、鋼液潤濕的多重優(yōu)點,因其具有耐火度高、抗渣侵蝕能力強、抗熱震性優(yōu)異等眾多優(yōu)良特點而被廣泛應用于鋼鐵行業(yè),如轉爐爐口、電爐渣線部位、鋼包工作層等溫度高、機械沖刷嚴重、渣況侵蝕嚴重等惡劣環(huán)境中。
隨著碳化硼、金屬鋁粉、金屬硅粉、金屬鋁粉和金屬硅粉的復合加入,試樣體積密度下降的同時,顯氣孔率卻呈現(xiàn)出上升趨勢。鎂碳磚
隨著碳化硼、金屬鋁粉、金屬硅粉、金屬鋁粉和金屬硅粉的復合加入,試樣的常溫耐壓強度表現(xiàn)出降低趨勢,且隨著金屬硅粉加入量的增加,試樣的常溫耐壓強度也呈下降趨勢。這是因為隨著防氧化劑的加入,試樣的體積密度降低、氣孔率增加,試樣內部的固-固結合減弱,導致常溫耐壓強度降低。遼寧鎂碳磚